应用中出现的问题及解决 plc控制系统工作一直比较稳定。据统计,在plc控制系统的故障中,cpu的故障率0%,网络通讯故障率2%,plc底板故障率1%,i/o板故障率15%,传感器及开关故障率占45%,执行装置占30%,接地方面故障占3%,工控机故障率5%。运行中出现问题就地设备故障率98%,软件出现问题故障率2%。根据上述故障分析,我们针对性对执行设备(在温度高的石子煤系统气动执行器,在湿度较大的精处理系统电动执行器)进行治理改造;对一些性能较差的阀门开关、操作按钮、传感器改型改造,减少了传感元件故障对程序控制的正常运行,对控制系统线路核查整理减少线路接地现象,对除灰除渣等室外设备进行加装防雨措施,减少了接地或短路而使卡件损坏故障;利用停机时间对工控机进行清灰,更换工控机风扇,减少了工控机的故障,现在plc控制系统整体工作状况良好。系统经过一段时间运行后,发现了一些软件编程缺陷:比如部分“成组、连锁”运行条件与现场设备条件不一致,使得运行人员操作总是用“单步”操作;也有些监控画面显示出现问题:就地设备运行状态与crt显示设备状态不对应; 部分“步序”画面不刷新。经过
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