原电气系统为继电器组件和逻辑控制板、运算控制板组合控制方式,控制方式陈旧,故障检测及维护比较麻烦,易损件过多,备件多、维修费用高,影响生产效率;并且原机器进厂较早,电气件也存在老化问题,急需更新;另外针辊电机与陡角输送电机为直流电机,造价高、需维护、易损坏,使用寿命短;其次这两个电机采用直流调速板控制速度,调速板的调整不便,也存在寿命短的问题;再者,堆料槽料位控制与普托90E新机比较存在缺陷,主要反映在,控制板SE A0-A6易损,料位控制不够稳定,易造成堆料槽满、陡角电机频繁启停,或堆料槽排空、堵塞而导致主机停车,从而造成原材料的浪费和生产效率下降。 三、系统改造技术方案 针对以上问题,经在生产现场的实地考察与调研,我对此控制系统进行了如下改造,设计成新型电气控制系统,以适应我厂生产的需要。 (一)、新型控制系统的解决方案 将所有的逻辑、运算功能控制器件和电路板取消,用可编程序控制器(PLC)取而代之,由可编程序控制器完成所有逻辑及运算处理;取消直流电机调速板,用变频调速器和伺服控制器代替;改直流电机为交流电机;改9点检测堆料槽料位控制方式为15点检测料位控制方式。6ES71
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