为了满足生产线的设计要求并尽量节约成本,在充分利用原有设备及线路的前提下,对原有的输送系统重新进行了更为合理的布置;在各线之间的转线处均加装推车机,避免了转线故障;采用新型平衡轨系统,使生产线的运行平稳、可靠,减轻了工人的劳动强度;将轿车靠模轨下线改为升降机下线,为整个轿车装配线增加了两个工位;增加了机械手装配工位。 生产线原控制系统是在多年前设计的,采用的是传统的PLC集中控制,系统控制精度低,操作不便;所有的数字量与模拟量I/O点均从PLC柜内接线,导线用量大、布线复杂、故障率高,给现场维护带来了诸多不便,严重地影响了生产,已不适应现代企业的生产要求。因此,必须设计一种性能优异的新型控制系统,这是保证生产线达到预定设计目标的关键。 2.1 控制系统 在分析比较了各种不同的控制方案后,决定采用以DeviceNet为底层网络的现场总线控制系统,如图1所示。DeviceNet网络上连接的输入设备有按钮、急停开关、接近开关、光电开关、行程开关等,输出设备有指示灯、控制阀、变频器等。系统通过ControlNet实现不同PLC之间的互相通信, 完成在中央控制室的监视、控制、故障报警、管理信息交
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